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除塵設備能效提升及調試過程問題分析

文章作者:宇成環保   發布時間:2021-02-21
我國是煤炭能源消耗大國,常規能源結構呈現多煤少油缺氣的現狀,我國的一大能源是煤炭,其在我國的能源生產中達到70%以上,而在在消費總量上也占了的比重。2009年后,我國是

  我國是煤炭能源消耗大國,常規能源結構呈現多煤少油缺氣的現狀,我國的一大能源是煤炭,其在我國的能源生產中達到70%以上,而在在消費總量上也占了的比重。2009年后,我國是成為了世界上較大的煤炭國。煤炭燃燒會產生大量的污染物,這已經成為限制我國經濟和社會可持續發展的重要原因之一。隨著我國對大氣污染防治進一步嚴格要求,燃煤鍋爐煙氣的脫硫除塵若再使用傳統技術已無法滿足要求,尋找加合適的技術勢在必行。
  [一]、布袋除塵設備能效提升
  1、提高布袋除塵設備自身的健康水平
  1)采用經處理的布袋,即采用澳大利亞的聚丙烯酸針刺氈加PRIMACELL表面涂層3520P布袋,提高了布袋的抗潮濕、抗積粉能力,提高了布袋除塵器運行的性。
  2)在大修中,采用的考登鋼板全部改造換除塵濾袋箱體,提高了抵抗低溫腐蝕的能力,防止冷風漏入惡化布袋除塵設備的運行環境。
  3)還將原運行不的布袋除塵設備CO2滅火系統加以改造,使之運行,隨時可投入搶險,為布袋除塵器提供了。
  4)在布袋除塵設備進出口加裝了乏氣超溫警報裝置,有利于運行人員監視、注意,一有險情立即投入滅火系統或采取相應措施,設備。
  2、充分發揮人的因素
  1)縮短檢查、維護周期,發現積粉嚴重則人工清洗,發現破損或使用壽命到期的布袋及時將其換,既可防止積粉自燃燒毀布袋,又可除塵器效率。
  2)運行人員勤巡視、勤檢查,一有險情立即投入滅火系統或采取相應措施,設備。
  3)大修中,換壽命到期的布袋。
  [二]、脈沖布袋除塵器調試過程出現問題及分析
  1、煙氣溫度
  調試初期,由于處于水泥生產的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴重超負荷深暗火運行狀態,其結果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結露嚴重。
  布袋出現了局部“糊袋”現象,阻力劇增,風機不能正常工作。
  為除塵器正常運轉,唯有適當提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個措施,一是適當降低產量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時,為進一步降低煙氣的熱損失,對整個脈沖單機除塵器系統的保溫和密封性能進行了檢查和修補。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題解決。由于濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對煙塵具有良好的剝離性能,當較長時間處于高溫狀態時,因局部“糊袋”而產生的塵塊被烘干后,在噴吹時自動脫落,濾袋也得以自動。
  為防止“燒袋”,除塵器在設計時充分考慮了溫度控制系統。當煙氣溫度大于260時,混風氣動蝶閥自動打開,冷空氣通過混風管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風后,煙氣溫度仍大于260混風氣動蝶閥自動關閉,旁通煙囪蝶閥自動打開,同時風機自動停機,立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時,看火工和操作工要及時采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時間煙氣超標外排。
  2、噴吹空氣量及噴吹周期
  對脈沖布袋除塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機氣量為0.9m/min,貯氣罐,濾袋排與排之間噴吹時間間隔為l0s,共有12排。調試時發現,清灰效果較差,尤其當煙氣溫度偏低時。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機換成氣量為1.5/min濾袋排與排之間噴吹時間間隔則改為20s,噴吹清灰效果改變。

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